러시아는 이번 주 국제우주정거장에 도킹한 Nauka가 “소프트웨어 오류”로 인해 갑자기 예기치 않게 발사되었다고 말했습니다.
엔진 연소 그것은 원인 초당 약 0.5도의 속도로 약 45도 기울기를 회전하는 실험실. 스테이션은 자동으로 러시아 Zvezda 유닛과 Progress 화물 차량에 추력을 발사하여 이를 보상하여 유닛과 스테이션 사이에 줄다리기를 만들었습니다.
약 1시간 후, 관리들은 상황을 통제할 수 있었습니다. 스러스터를 차단할 뿐만 아니라 부주의하게 다시 발사되는 일이 없도록 명령을 나우카에 보냈습니다. NASA는 목요일 1634 UTC에서 시작된 원치 않는 로켓이 연소되는 동안 국제 우주 정거장에 탑승한 7명의 우주 비행사가 다치지 않았거나 실제 위험에 처했다고 주장했습니다.
러시아의 Roscosmos는 오늘 무엇이 잘못되었는지 더 자세히 설명합니다. 그는 다목적 연구실이라고도 알려진 Nauka가 3시간 전에 정거장에 정박했다고 말했습니다. 문제 날짜. 지난 25년 동안 온오프(on and off)를 거듭해온 유닛, 시달리다 어제 국제 우주 정거장에 접근했을 때 추진력 및 기타 시스템의 중요한 문제. 7월 21일 카자흐스탄 바이코누르 우주기지에서 발사됐다.
“7월 29일, 나우카 다목적 실험실 모듈이 국제 우주 정거장과 도킹했습니다.” 그녀가 말했다 국제 우주 정거장의 러시아 부분을 감독하는 Roscosmos 국장 Vladimir Solovyov.
“비행하는 동안 랑데뷰 시스템은 안정적이고 일관되게 작동했습니다.” 우주 비행사는 계속해서 최상의 긍정적인 스핀을 제자리에 배치했습니다. “최종 랑데뷰 동안 약간의 변동이 관찰되었으며 계류 시스템에 의해 제거되었습니다. 그 결과 정격 속도에서 부드럽고 촉각적인 도킹이 이루어졌으며 결과적으로 기계적 커플링이 발생했습니다.”
Nauka가 우주 정거장에 부착된 후 이 장치의 소프트웨어가 분리를 위해 엔진을 잘못 발사했다고 우리는 들었습니다.
프로그램의 단기 실패로 인해 유닛의 엔진을 당기기 위해 직접 명령이 잘못 실행되었습니다.
“도킹 메커니즘은 피드백 없이 안정적으로 작동했으며 스테이션과 모듈의 도킹 메커니즘 모두가 종료되었습니다.”라고 Solovyov가 말했습니다.
“프로그램의 단기 실패로 인해 유닛의 견인 엔진을 시작하기 위한 직접 명령이 실수로 실행되어 전체 복합 단지의 방향이 약간 수정되었습니다.
“이 상황은 Zvezda 부대의 추진 시스템에 의해 신속하게 해결되었습니다. 현재 스테이션은 정상 방향에 있으며 모든 ISS 시스템과 다목적 실험실 장치의 시스템은 정상적으로 작동하고 있습니다. 내부 명령 및 신뢰할 수 있는 전원 인터페이스는 물론 스테이션에서 장치를 연결하는 전원 공급 장치 인터페이스가 설정되었습니다.”
다음 단계는 스테이션이 정상이고 이 사고 후 또는 Roscomos처럼 제대로 작동하는지 확인하는 것입니다. 넣어국제 우주 정거장과 전체 승무원의 무조건적인 안전을 보장하기 위해 Nauka 추진 시스템으로 일련의 절차를 완료하십시오.
Nauka 유닛도 역 거주자가 사용할 수 있도록 준비됩니다. 과학 실험을 주최하고 우주 유영을 위한 에어록과 보트 방문을 위한 도킹 포트를 제공하기 위해 설정되었습니다. 러시아 포기하다 나우카를 들여보내기 위해 우주정거장에서 온 피어스 유닛.
Solovyov는 “승무원은 이제 Noka 부대의 압력 균형을 맞추느라 바쁘다. “유닛의 전체 부피가 약 70 입방 미터이기 때문에 다소 긴 절차입니다. 오후에 승무원은 해치를 열고 유닛에 들어가서 대기 정화 수단을 켜고 일반적인 정상 작업을 시작합니다. .”
이 드라마의 결과로 보잉은 무인 우주선 스타라이너를 국제우주정거장에 발사했다. 지연 빠르면 8월 3일까지. ®